蜡油加氢装置是茂名石化油品质量升级工程的一个重要项目,当原油性质相对较差时能发挥提升油品质量的作用。今年初投产后,蜡油加氢装置承担起向一、二套催化装置供料的任务,渣油加氢装置只负责向第三套催化装置供料,处理量大幅度降低,处于“半饥半饱”状态。而蜡油加氢装置刚刚投产,设备问题较多,能耗相对也较高,在一定程度上影响了茂名石化炼油能耗指标。
有没有办法扭转这种局面?
转机出现在今年3月底,当时蜡油加氢装置因循环机干气密封问题需要停工处理,为了平衡全厂生产,炼油分部决定进行一次大胆尝试,让处于停工待料状态的渣油加氢装置承担蜡油加氢装置的生产任务。他们将渣油加氢装置紧急开工,大胆尝试全炼蜡油,向第一、第二套催化装置供料。尝试取得了成功,渣油加氢装置接炼蜡油产出了完全合格的催化装置原料。
这次“小试牛刀”,为炼油分部优化蜡渣油平衡开拓了思路。
看到渣油加氢装置可以完全转变成高负荷的蜡油加氢装置,生产管理处主管节能优化的副处长许楚荣打起了新的节能“算盘”:既然渣油装置“吃不饱”又能炼蜡油,就可以趁着目前原料油性质比较好、油品质量有保障的时机,让它先“吃饱”渣油,为第三套催化装置备足加氢常渣料后,再“变身”成为蜡油加氢装置炼蜡油,为第一、第二套催化装置供足料,再转回炼渣油,继而再转炼蜡油。如此循环下去,就可以在原油性质较好时让蜡油加氢装置暂时不开工,最大限度地降低炼油生产的能耗。
许楚荣向分部领导汇报了他的想法,得到了赞同和大力支持。渣油加氢装置开始了“分身术”的练习。
创意很诱人,作决定也不难,但真正实施起来,难度却很大。
在渣油加氢装置快速来回“变身”的过程中,调度人员对罐区库存与装置处理量之间关系的拿捏准确度、渣油加氢装置操作人员的技能素质、蜡油加氢装置职工随时准备开工的能力和水平都要经受严峻的考验,稍有不慎,会影响到三套催化装置的正常生产。为此,炼油分部将这个项目作为“创先争优”和“比学赶帮超”活动的一个重点,组织技术骨干认真研究具体措施,充分考虑多种因素,在加强与公司生产、计划部门对接的基础上,制定了详细的实施方案。
5月份,根据原油性质较好,蜡、渣油产量较高,直馏蜡油资源较差的实际,炼油分部抓紧时间,精心组织,优化工艺流程,精心操作,使渣油加氢装置成功“分身”,既炼渣油又炼蜡油,实现了蜡油加氢装置全月停工。
渣油加氢的“变身”和蜡油加氢的暂停,有效降低了炼油能耗,增加了效益。蜡油加氢停工待料每月可减少电、蒸汽等消耗费用800多万元;通过优化蜡、渣油加工流程,比原工艺流程增效1037万元;降低了燃料消耗和加工损失,为分部5月份加工损失率和自用率的继续降低作出了贡献。
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